见证精益速度-威华机械运行kanban拉动系统
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在大操场上讲解,有这种经历的顾问可能不多,我也是第一次,带上这样一套装置,也让人感觉有点像导游而不是顾问吧,这是在威华机械给机加工员工现场演练kanban拉动流程,以配合马上要运行的kanban拉动系统,因为车间没有足够大的场地容纳100多号人员,就选择了在车间前面的“操场”上。
之前(上午)也给装配线及办公室的员工也做了实战演练,毕竟拉动是从后(组装)拉动前端(机加工)吗,kanban拉动的流程及kanban管理的关键点都必须是在kanban运行之前需要和大家解释清楚了强调的。运行之后能否保持的关键就是检查,因此检查的方法也是这次演练的内容。检查的演练分为3批人员和三轮,2人为一组对现场进行检查,将发现的问题在现场对应点标识出来,未来检查也将采用其总经理提出的全员参与的模式,每天对每个环节进行检查和纠正。
演练的效果非常,不仅让操作员工了解和体会了kanban的流程,也让大家理解遵守规则和检查的重要意义,大家参与的积极性还是很让我感动的。
其实,这个项目最大的特点是快:从项目启动到现在不到两个月的时间就能开始运行kanban系统,这是非常少见的,而且重点是不仅仅建立kanban系统,而是包括改变原有装配模式、消化积压库存,建立新的生产线,从建kanban超市,到几百个零件的标识卡和kanban都在这段时间内完成了,其中还穿插了
5S改善(包含办公室5S),机加工生产线建立。虽然在每个模块没有做到非常好,但尽快改变模式,未来在逐步完善是我个人非常认同的理念。客观上,我有点担心其速度过快而不好控制,但从其总经理慢慢的信心和资源调配来看,未来失控的风险还是非常好的。
(新建生产线:导轨、移动导轨车都是自行制作,安装也是自己完成)
在演练的过程中,给参加的员工分享了销售部同事的体会:现在销售的压力很大了,生产线出来太快了,来不及发货,甚至销售量也有很大的压力了;而之前的压力都在生产部,交不出货,销售的说法是只要能做出来就能销售出去。以上很有意思的改变,足以说明精益模式带来的结果,因此也更加坚定了管理层对于
精益生产、kanban拉动的信念和信心。
真正能把kanban拉动系统建立起来并维护好的企业少之又少,但我在内心深处相信威华机械可以,其总经理也确信这一点。
只是在这种要求下,项目组成员和管理团队付出了巨大的努力,希望他们辛苦工作的同事也要注意休息。