第三:各部门中层支持
我是五月中到公司,目标定下后,于六月初召开了各个部门中层参加的会议,老板明确由我任Leader,各部门抽调人员组Team完成任务。
首先,我于6月3--5日针对各部门相关人员培训,向他们灌输何谓Lean,我制作了一个PPT(见附件)为他们解析传统流水线与Lean的区别,以及一些基础概念,并给各部门经理一级发了一本《TPS》,解析TPS系统。
从培训效果看收到了一定的收获。
内部培训完成,6月8-10号到深圳原来我任职的那家公司参观,也参观了其他几家,让相关人员有了更感性认知,同时与培训部联络于六月中利用周末两天到外部培训。
经过以上的培训,相关人员认识到Lean的精髓及有远景规划,有利于下一阶段的工作。
第四:改革要循序渐进
经过以上培训,相关人员已经对Lean有一定认知并蠢蠢欲动的想法。因此在此时,我们就回到现场,首先,我将我的计划和整Team解析,得到他们的理解,开始执行。
1:组装车间改善。(为何选用组装车间,因为我是学机械的,对车缝不是有很深理解,因而从简单入手,比较容易拿出成绩给老板看,因为此时老板还是将信将疑的,持怀疑态度居多,不奇怪,因为我还在试用期)
记录当时现状:
公司有两条生产线,一条生产C+,另一条生产Bee。
C+:人员为71人,流水线长60米,组装工时为0.9H/Set。Line Balance 60%,WIP30K/Week。
Bee:人员为71人,流水线长60米,组装工时3.5H,Line Balance 50%,WIP20K/Week。
根据以上数据,定下近期目标:
C+:人员为67人,流水线长60米,组装工时为0.86H/Set。Line Balance 80%,WIP30K/Week。
Bee:人员为66人,流水线长60米,组装工时3H,Line Balance 70%,WIP20K/Week。
时间为两个月即8月底完成。
首先,我们绘制了C+ VSM和目前Line Balance柱状图,发现有很多线外加工,浪费很多搬运工时,同时发现Line Balance相当低,我们就调整工序,目标是95%,我们先在纸上画出理想图,反复调整,让它接近95%,于是同生产部开会协调取得他们同意,于是就开始执行。
重新排线发现了许多并不是我们当初预期的那样,特别像Line Balance, 重测后只有75%,此时,在重新调整,按95%排列,又重排,再测,经三次后达到90%,稳定下来。关于工艺流程,我们重排后发现一些工装夹具需整合,并实行半自动化,如下图为更改后效果,节省一个工位。工艺流程再重新排列,将坐式作业改为站式。实行部分Cell模式。